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項目背景:山東某大型印染企業(yè),日均產(chǎn)生含水率98%左右的物化與生化混合污泥。原有工藝采用傳統(tǒng)石灰+鐵鹽調(diào)理,存在藥耗成本高、泥餅粘性大、易堵塞濾布、含水率徘徊在75%-80%難以進一步降低等問題,且產(chǎn)生的泥渣量巨大,后續(xù)焚燒處置費用高昂。

解決方案:青島仕駿新材料有限公司技術(shù)團隊介入后,并未直接推薦單一產(chǎn)品,而是首先對污泥樣本進行了為期一周的理化性質(zhì)分析。針對該廠污泥有機質(zhì)高、粘性大的特點,我們提出了以SJC-08型污泥深度脫水增效劑為主的改良方案,替代部分傳統(tǒng)無機調(diào)理劑。
實施效果(基于實際運行數(shù)據(jù)):
1. 含水率變化: 經(jīng)過調(diào)試,板框壓濾后的泥餅平均含水率穩(wěn)定在58%-62%區(qū)間,較改造前降低了約15-20個百分點,達到了入場填埋及協(xié)同焚燒的基本標準。
2. 藥耗成本: 雖然新型污泥增效劑單價高于石灰,但由于投加量大幅減少(僅為傳統(tǒng)工藝的1/3至1/4),且減少了石灰渣的產(chǎn)生量,綜合噸泥處理成本下降了約18%。
3. 運行效率: 泥餅剝離性明顯改善,不再粘附濾布,單批次壓濾周期縮短了約15%,提升了設(shè)備處理能力。
客戶反饋:“效果是實實在在的,但沒有宣傳中那么‘神’。剛開始調(diào)試時也曾出現(xiàn)過波動,但在仕駿技術(shù)人員的駐場指導下,通過微調(diào)pH值和攪拌時間,系統(tǒng)很快恢復了穩(wěn)定。對于我們來說,穩(wěn)定達標比偶爾出現(xiàn)的極低含水率更有價值。”
本項目再次證明,科學選型與精細運營是污泥脫水成功的關(guān)鍵。
青島仕駿生產(chǎn):市政/造紙/選礦/印染/油田污泥深度脫水專用污泥增效劑,一直深耕于各類污泥干燥板塊一線并及時搜集反饋各種經(jīng)驗,提供免費售后跟蹤,出具解決方案,免費上門取樣交流和免費提供技術(shù)咨詢服務(wù)。
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青島仕駿新材料有限公司
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